一次, 改換沉銅槽槽液后,化學鍍后的雙面板經全板電鍍厚銅后發(fā)現板面起泡,并伴有結瘤。起泡處形

狀不規(guī)矩,目測其外形跟某種液體的天然活動而留下陳跡類似,而且每一處起泡都是以點開端的。
剖析:
    孔金屬化的典型工藝流程是:化學沉銅(去油——水洗——粗化——水洗——酸性預浸——活化—

—水洗——復原(1)——復原(2)——沉銅),全板電鍍厚銅(水噴淋——酸預浸——全板電鍍——

水洗——鈍化——水洗——風干)。
    依據工藝流程直接否認了毛病發(fā)生于電鍍工段,由于電鍍流程簡略,假如發(fā)生這一景象,那獨一的

工序就是全板電鍍,等于說電鍍槽引入有機雜質。然則,共用電鍍槽的圖形電鍍銅卻沒任何問題,因此

確定發(fā)生于化學沉銅工段。
    在化學沉銅工段,我們將重點放在復原與沉銅工序。由于依據改換槽液前的處置結果,去油與活化

都不錯,粗化與此景象沒太大關系,并且這幾槽槽液都沒有改換。
    依據起泡外形剖析以為:這是由復原液惹起,由于沉銅液的配制嚴厲依照供給商供應的參數執(zhí)行,

復原液也是方才配制的,復原劑中引入雜質能夠招致這一景象。復原劑的成份不清晰,只知是濃縮液。

復原之后沒有水洗,直接進行化學沉銅,這使雜質帶入沉銅槽成為能夠。
處理方案:
    經與供給商聯絡,供給商建議將復原(2)改為蒸餾水水洗。采用建議后,狀況有所改觀,然則沒有

到達出產所要求的不變度。經由一周多的維護與調整,溶液到達不變形態(tài),經由化學堆積銅的板面光彩

艷麗,銅層致密,經全板電鍍后也沒有起泡發(fā)生。
小結:
    從上面的狀況我們反過來考慮所作的剖析,在這一周多的工夫內仍按供給商的參數維護,僅僅隔兩

到三天改換一次復原(2)的蒸餾水水洗,以避免復原(2)因復原(1)的殘留液的帶入而使起濃度上升

。從這一狀況看我們以為復原引入雜質的剖析有誤。